蘭州石化1080t/h煉油污水深度處理回用裝置是中國石油天然氣集團公司(以下簡稱中石油)目前單套規模最大的煉油污水深度處理回用裝置。該裝置自2009年11月28日成功投用以來,經過3個多月的安全平穩運行,主要技術指標達到設計要求。蘭州石化煉油噸油水耗原為0.85噸左右,通過對煉油生產污水的有效回用,現已穩定控制在0.5噸以下。
2006年初,為了貫徹落實中國石油天然氣集團公司《節能節水“十一五”發展計劃》和《關于加強資源節約工作的意見》,根據集團公司統一安排,蘭州石化將煉油污水深度處理及綜合利用列為重要的節能節水項目,與吉林世紀華揚能源科技有限公司、北京朗新明環境科技有限公司緊密合作,采用國內成熟的污水深度處理技術,積極開展煉油污水深度處理回用技術的工業中試。經過污泥培養與馴化期、調整階段負荷提高期、穩定運行期、超負荷運行抗沖擊期等4個試驗階段,歷時一年獲取了大量的運行數據和工藝參數,并通過了專家現場測試及評價,為煉油污水深度處理回用項目的順利實施奠定了基礎。
2008年1月,在完成前期可研的基礎上,該項目正式通過中石油批復,總投資9973萬元。2008年6月,蘭州石化組織了項目初步設計的集中審查并正式批復了初步設計,2009年4月8日項目開始全面施工。經過精心組織、合理安排,僅用半年多時間就完成了項目的施工建設,于2009年10月28日實現中交,2009年11月28日裝置順利實現一次開車成功并交付使用。
該項目是以蘭州石化煉油污水處理達標后的外排廢水為源水,先后經氣浮、曝氣生物濾池、混凝沉淀、超濾、反滲透、陰陽離子交換等6道主要工序,逐步去除污水中的石油類、懸浮物、氨氮、膠體以及鹽類等,使出水達到一級除鹽水的鍋爐補水標準。裝置設計處理能力為1080t/h,設計產水量為700t/h,具有以下技術特點:一是具有成熟可靠的單元工藝段,保證污水處理效果;二是采用氣浮除油、曝氣生物濾池深度生化處理、高效微絮凝反應器除濁等高效處理工藝,使污水處理技術更具針對性;三是生化處理部分采用成熟的曝氣生物濾池專有技術,具有設備體積小、占地面積少、處理效率高、出水水質好、流程簡單、操作管理方便等優點;四是采用先進的超濾膜和反滲透膜技術,進一步提高了除鹽效率;五是采用穩定的自動化控制設備和世界上先進的監測儀表,保證深度處理裝置運行穩定;六是深度處理裝置設置集中監控室,實現對整個深度處理系統的監控和運行。
該裝置投用后,預計每年減排煉油生產污水650萬噸,節約新鮮水800萬噸,既可有效降低煉油水耗、提升技術經濟指標,又能節約用水、實現水資源循環利用,是蘭州石化開展節能減排、推行清潔生產的重要項目,也是保護和改善區域生態環境、保證黃河上游水質安全的重要舉措,對于實現污水“零排放”目標、建設環境友好型企業具有重要的現實意義。