“渣油加氫凈化水回用352噸/天,運行正常;Ⅱ催化煙機主風機電流226A,入口蝶閥開度24%,運行正常;烷基苯廠應投入變頻器臺數52臺,在運臺數52臺,運行正常······”這是3月18日金陵石化每日網上通報的各裝置節能節水設備運行情況。
近年來,金陵石化不斷加大節能節水管理力度,強化節能管理監督和公開機制,完善節能考核辦法,細化指標分解,深入開展對標競賽活動,促進節能水平上臺階。今年,他們在月度節能獎牌評比公示的基礎上,增加了經濟考核,獎優罰劣。利用公司局域網,每日發布公司各單位節能設施的運行情況,及時發現問題和不足,并督促相關單位、運行部進行整改,做到節能節水全天監控,節能工作取得了較好的效果。
2012年4月,他們研究開發的工藝技術管理優化系統成功上線,實現了對基層生產的全天候跟蹤管理,成為監控裝置運行、提高產品質量、節能降耗的有效手段。對此,總部予以了高度評價,并擬在集團內部推廣應用。
他們不斷深化節能項目的技術改造和運行管理。去年,先后完成了儲運系統的低溫熱利用改造,并對系統進行優化,增效960多萬元;完成烷基苯廠熱泵產蒸汽技術改造,全年節約蒸汽超過7萬噸,節資近1400多萬元;通過增設Ⅰ套加氫裂化、Ⅲ套柴油加氫等裝置壓縮機無級調量設施,節電1000萬千瓦時;同時,對裝置直供料加強運行監督,目前,大部分柴油、蠟油、渣油能夠熱直供,降低了煉油能耗及生產儲運損失。
他們強化污水處理再利用,嚴格凝液的回收管理,每天對回用量進行監督,堅持“每一滴水都是資源”理念,把節水減排工作做到“家”。目前,煉油板塊四套循環水和穩高壓補水全部實現了污水回用,根據煤化工達標污水的特性,將其用用作循環水補水;嚴格循環水進出口溫差控制,加大檢查力度,減少了了循環水用量;抓好新建裝置開工后的凝液的回收工作,有效地減少排放,節約了水源。
“目前,公司煉油板塊每天污水回用量10000多噸、凝液7000噸左右。我們每天進行監控,如果發現異常,立即協調相關單位處理。”技術質量處工程師王麗介紹說。